某電鍍車間一直使用光亮鍍鎳工藝,但是在生(shēng)產中發生了一次意想不到的故障造成(chéng)電鍍生產無法(fǎ)正常工作。產品(pǐn)零件在光亮鍍鎳溶液中電沉積鎳(niè)出槽後,鎳鍍層難於沉積,發黑,結合力不良,甚至無鍍層。反複(fù)多槽試鍍未見有好轉,而(ér)疵病有加劇的傾向,造成了鎳鍍層不合格(gé),影響了產品的合格交付和生產的正常進行。
為了(le)盡快恢複電鍍(dù)生產,必(bì)須準確而及時找出(chū)故障產生的原固,現對可能產生故障原因逐一檢查分析排(pái)除。
從最容易造成電鍍故(gù)障的原因查起:陰極電(diàn)流密度符合光亮鍍鎳工藝規(guī)定範圍;主鹽成分(fèn)NiSO4、NiCl2和H3BO3均在工藝給定含量範圍的中限;對常(cháng)見金屬雜(zá)質銅、鐵(tiě)進行定量分析,均未超過工藝規定的極限含量。故障產(chǎn)生的原(yuán)因未能找到,再次進(jìn)行試鍍操作,仔細觀察電鍍生產過程,無意中發現電鍍溶液顏色不正常,本該是亮綠色的溶液變成了亮綠帶黃。
經定性(xìng)檢測得知溶液變黃的原因是(shì)帶入了六(liù)價鉻。六價鉻使得電鍍過程的陰極電流效率降(jiàng)低,排斥鎳的沉積,使零件的深凹處鍍不上鍍層,終於找到本次故障(zhàng)產生的原因(yīn)。
要排(pái)除(chú)本次電鍍溶液故障的前(qián)提就是要去除鍍液中有害的六價鉻離子,並同時降低有害(hài)銅、鐵等離子的含量範(fàn)圍。
六價鉻的排除通常采用還原(yuán)沉澱法,把(bǎ)溶液中的(de)六價鉻還原成三(sān)價鉻(gè),然後提高溶液的PH值,使得三價(jià)鉻形成氫氧化鉻沉澱而除去,常用處理方(fāng)法有:
(1)保險粉(fěn)法(2)硫(liú)酸亞鐵法(3)高錳酸鉀法
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